本報訊 經過姜明波、楊坤磊、李海軍三人革新小組的不懈努力,8月17日,金潮新材公司PVC三車間的P4生產線設備改造完成,僅花費模具更換費用6200元,解決了長期困擾PVC生產存在的下料不均、電流波動大、堵料等棘手的難題,以實際行動踐行了金潮“創(chuàng)新引領突破”的核心價值觀 。
姜明波是金潮新材公司一位有著20年工齡的老員工。2012年,他從事物流工作,2021年8月開始接觸生產,主管PVC三車間的生產、協(xié)調工作。上任第一周,姜明波便開始著手進行“革新”。在與楊 坤磊、李海軍兩位生產班長溝通之后,他逐步了解掌握了目前PVC生產車間的基本情況。
PVC生產車間的P4生產線,一直存在電流波動大,速度提不上去,生產效率低下的問題。因為堵料,易產生廢品,無形之中增加了生產成本。PVC排水管材因混料不均使管材表面產生雜質,產品質量因此大打折扣。為從根本上徹底解決這一難題,使這條生產線造出外觀光潔、質量優(yōu)良的PVC管材,提升設備生產效率,節(jié)約綜合成本,剛剛上任不到一周的姜明波便向公司提出“技改”的申請,強烈建議及早對“卡脖子”的生產線“動手術”。經多次協(xié)調溝通,公司通過了姜明波的設備改造計劃,并給予了大力支持。
有了初步的設想,得到公司的認可,姜明波和楊坤磊、李海軍開始擬定具體解決方案。他們對設備的每一個部分逐一進行研究,了解到目前P4生產線存在的問題,與上料的方式和電流波動有直接關系。姜明波和兩位班長對整條設備進行深入地研判,終于找到了問題的根本和關鍵。主要是設備的口模、芯棒由于多年未更換,多處已經腐蝕,才讓這條生產線越來越“力不從心”。主要癥結在于大罐儲存料上料后,容易出現下料不均的問題,不僅導致成本上升,而且增加了質量問題的發(fā)生幾率。于是,三人決定改變送料方式,用現有的小推車進行上料。經過多次試驗和機器調試,終于將生產線改造完成?;炝喜痪那闆r得到了顯著的改善,前期電流波動幅度較大,耗電量大,用了小推車上料后,電流波動減小,效率提升了18.5%,極大地降低了廢品率,整個設備改造不僅為公司節(jié)約了開支,而且實現了PVC生產車間技術增效的新突破,助推公司節(jié)能降耗工作躍上了新臺階。
在公司大力倡導“切實踐行降本增效,全員開啟創(chuàng)新思維,生產安全重于泰山”的工作總基調的大背景下,姜明波堅持創(chuàng)新、敢于創(chuàng)新及善于發(fā)現和解決問題的工作態(tài)度,令其他員工備受鼓舞,立足崗位、積極主動解決問題的員工層出不窮。
姜明波坦言,一線員工是接觸產品和設備時間最長的人,發(fā)現小隱患、解決大問題,他們才是最有發(fā)言權的人。正如這次三車間的P4生產線改造,問題的產生不可避免,但要看我們如何去解決,是否愿意花心思、用精力、抽時間,將這些尚未演變成大問題的“隱患”提前排除,切實把“生產事故、安全事故”消滅在萌芽狀態(tài)。(通訊員 張?zhí)斐冢?br />